PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探讨

金百泽科技
关注

2、试验结果

在V-CUT线与外形线重合位置增加预钻孔,待试验板完成外形后对PCB进行清洗,随机抽取100SET检验,100%毛刺,具体现象见图5。

PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探讨

图5 两线重叠处增加预钻孔后外形图

三、方案三

从锣带进行优化,将外形线分别单边内补偿1、2mil,以将外形线与V-CUT线交错,以达到消除毛刺的目的。

1、 加工实测数据:两种试验板共测试25个数据,如下所示。

PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探讨

2、试验结果:当内补偿外形线时,可有效改善毛刺的产生,当外形线单边内补偿2mil后进行加工,毛刺可完全消除,但因内补偿尺寸偏大,导致加工过程中,PCB尺寸超下限,实物图如图6、7、8所示。

PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探讨

图6常规外形

PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探讨

图7外形线内缩1mil

PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探讨

图8外形线内缩2mil

试验总结

PCB 在CNC外形加工中毛刺改善探讨

综合上述,针对V-cut线与外形线重叠之工程设计PCB,中和增加预钻孔、外形线单边内补偿2mil的方案来改善因工程设计导致的毛刺,能有效的避免毛刺的产生并降低了人工修理成本、杜绝了修理带来的外观不良等。因此法涉及内缩外形线,在尺寸方面如按+0/-0.2mm之公差进行控制,可满足PCB品质需求。以上方法未涉及新物料、新设备,是对现有资源充分、合理的利用,适用于此类设计的PCB产品。

参考文献:

[1]邓先友,姜雪飞,彭卫红.铣外形毛刺粉尘改善[J].印制电路信息,2013,3.

作者:

王阳烨、范思维、樊廷慧、胡光辉、潘湛昌

本文首发于《电子科学技术》2016年第1期   1月10日出版   总第10期

声明: 本文由入驻OFweek维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。
侵权投诉

下载OFweek,一手掌握高科技全行业资讯

还不是OFweek会员,马上注册
打开app,查看更多精彩资讯 >
  • 长按识别二维码
  • 进入OFweek阅读全文
长按图片进行保存