2、试验结果
在V-CUT线与外形线重合位置增加预钻孔,待试验板完成外形后对PCB进行清洗,随机抽取100SET检验,100%毛刺,具体现象见图5。
图5 两线重叠处增加预钻孔后外形图
三、方案三
从锣带进行优化,将外形线分别单边内补偿1、2mil,以将外形线与V-CUT线交错,以达到消除毛刺的目的。
1、 加工实测数据:两种试验板共测试25个数据,如下所示。
2、试验结果:当内补偿外形线时,可有效改善毛刺的产生,当外形线单边内补偿2mil后进行加工,毛刺可完全消除,但因内补偿尺寸偏大,导致加工过程中,PCB尺寸超下限,实物图如图6、7、8所示。
图6常规外形
图7外形线内缩1mil
图8外形线内缩2mil
试验总结
综合上述,针对V-cut线与外形线重叠之工程设计PCB,中和增加预钻孔、外形线单边内补偿2mil的方案来改善因工程设计导致的毛刺,能有效的避免毛刺的产生并降低了人工修理成本、杜绝了修理带来的外观不良等。因此法涉及内缩外形线,在尺寸方面如按+0/-0.2mm之公差进行控制,可满足PCB品质需求。以上方法未涉及新物料、新设备,是对现有资源充分、合理的利用,适用于此类设计的PCB产品。
参考文献:
[1]邓先友,姜雪飞,彭卫红.铣外形毛刺粉尘改善[J].印制电路信息,2013,3.
作者:
王阳烨、范思维、樊廷慧、胡光辉、潘湛昌
本文首发于《电子科学技术》2016年第1期 1月10日出版 总第10期